2020年12月15日

维修一线谱写劳动赞歌

记者 刘小幸

他,在维修一线上挥酒自己的梦想,抢抓时间维修设备,2019年累计加班近600个小时;他,在自己的岗位上奉献自己的智慧,解决设备问题10多项,产线良品率提升10%;他,甘愿在平凡的岗位上做一个永不生锈的螺丝钉。他就是彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司设备部维修组组长段武威,2018年湖南省经济实体企业“优秀班组长”获得者。

12月10日,在彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司生产车间,段武威正带领着组员们对生产线开展日常巡检工作。“我们主要是对设备进行维护保养,故障处理,还有一个重要的工作就是改造。”段武威和记者介绍着自己的工作。维修组的工作看似简单,实则事关整个生产线运行和产品质量。

2019年1月,G7.5代盖板玻璃第一条生产线正式进入试生产阶段。同年3月,彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司经过市场调研发现,生产出的G7.5代盖板玻璃产品尺寸过大,不能满足客户的实际需求,同时运输及包装成本也大大增加。“由于很多下游厂家不太适合我们这种尺寸,所以我们需要对生产出的产品进行分切,将产品尺寸由1900mm×1520mm调整为950mm×1520mm。”彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司邵阳工厂运营管理室主任孟立说,为满足客户需求,公司决定对原设计BOD生产线贴膜后、包装前增加一条裁切线,实现1900mm×1520mm产品的传输及裁切、包装功能。

由于产品双面已贴膜,裁切难度大。而同行业内没有能够对此产品进行分切的设备,也没有成熟的可借鉴经验。在这种情况下,此次裁切机和包装机器人的设计、安装与调试工作,从设布局、轨迹模拟、安装、编程示教、PLC控制程序、触摸屏控程序等只能由公司自主完成。

“结合生产实际,我们综合讨论决定在贴膜后端增加带膜裁切设备。”段武威接到这一任务后,随即带领部门生产、技术、设备等相关部门技术人员,加班加点制定设备改造方案,联合编写技术附件,协调采购部招标购置零部件。经过18个小时的连续作业,段武威和相关技术人员反复分析多次验证,设备制作完成改造并安装。

刚松一口气,新的问题又出现了。“设备投入使用之后,出现了膜割不断和掰板的过程中把产品顶裂等问题,导致分切功能无法持续正常连续使用,造成产品分切损失。”段武威说,经过调试之后,产品分切损失有所降低,但是还是达不到要求,只能再进行一个全方位的改造。最终,在段武威的带领下,大家通力合作顺利完成了设备改造,为公司达产验收及提升良品率提供了保障。

图纸面前,他常常和技术人员讨论到披星戴月,常忘记同事打好的饭菜,常忘记答应儿子的事.....2019年,段武威带领团队共解决横切设备运行时晃动影响切割、纵切设备刀头调整千分尺位置跳动、粘板条不垂直、传送带模块报警、贴膜机切割皮带使用周期较短、人工上纸不便等设备问题10余项,通过改造掰板机器人吸盘架、分切机改造技术难题多项,设备故障时间缩短至每月3至4小时,产线良品率提升10%,实现了公司所有设备全部自动化,为“智能制造”作出突出贡献。

“我是一名维修人员,工作不应分工作和节假日,不分白天黑夜,随叫随到,这就是我们‘彩虹人’的精神。”段武威说。

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